卞江岐
6月22日,在镇海炼化二号催化装置,外操牛军卫打开卸剂线两道阀门。伴随着轻微震动,20吨待更换催化剂通过专线进入催化剂罐,即将外送至下游企业,成为提取加工的宝贵原料。
而在一年前,这批废料还属于危险废物。受原料油镍含量偏高影响,装置需添加钝镍剂稳定反应,而钝镍剂残留是催化剂被划为危废的主要原因。委托第三方专业机构处置危废催化剂,费用较高,环保成本压力较大。
2025年6月,镇海基地二期渣油加氢装置投产,有效降低二号催化装置进料镍含量。技术团队紧抓原料提质契机,全面停用钝镍剂,催化剂各项指标回归安全范围。今年3月,经第三方机构核验,废催化剂顺利摘掉危废的“帽子”,彻底扭转处置模式。“从付费处置到创造价值,核心是转变资源利用理念。”镇海炼化相关负责人高根煜说。
危废催化剂成功“摘帽”,是镇海炼化打造无废产业链的缩影。作为全国首个无废石化基地,企业牵头搭建“1+23”无废协同架构,联动园区23家关联企业,统筹基地内WAO(废碱液湿式氧化)、POX(煤焦制氢)等自有处置设施,打通企业间危废消纳通道。各类炼化次生危废在园区内部流转消化,实现就地“吃干榨净”。目前,镇海基地每年可协同资源化处置油泥、浮渣、废矿物油等危废3万吨。
“没有废料,只有放错地方的资源,无废产业链实现了生态效益与经济效益双赢。”高根煜表示。从花钱合规消纳,到全域循环创效,镇海炼化稳步走出产业链协同的绿色低碳发展新路。





