广东石化自主攻坚打造优质产品矩阵

   2025-10-17 IP属地 未知中国石油新闻中心580

10月9日,广东石化营销调运部再传捷报:在刚刚过去的“双节”期间,公司通过加强质控、严把出厂关,确保所有产品指标均优于内控标准,赢得了客户的广泛信赖。这一成果,与9月份广东省市场监管局的抽查“全部合格”结果高度契合,加之湖南、广东两地客户持续的“满意”反馈,共同构成了广东石化品质过硬的“双证”。

近3年来,广东石化人用智慧和汗水攻克了一个又一个技术难关,“打”出了市场,“炼”出了纯度,“创”出了新品,构建起极具竞争力的优质产品矩阵。

“打”出来的市场:出口攻坚战

10月10日18时,满载4万吨航煤的油轮已完货离泊开往香港。这熟悉的一幕,依然让码头运行部的工程师们倍感自豪。

“我们就盼着油轮来,它们靠港,说明我们的产品又走出去了。”工程师林伟杰笑着说,“每看到一艘船驶向中国香港、马来西亚等地,心里就特别踏实!”

“出口油品质量要求极其严苛,就像用绣花针在米粒上刻字,差一丝一毫都不行。”从业20多年的炼油三部经理助理罗毅表示。广东石化是全部加工重劣质原油的炼化一体化项目,加工难度大,国际客户对成品油闪点、冰点、洁净度等关键指标的要求也远高于国内标准。

为此,广东石化相关领导带领团队扎根装置区,对加氢裂化反应、分馏、脱硫等环节逐一优化。“我们调整了20多个参数,做了近百次实验,最紧张时连续72小时守在控制室。”主管工程师邓育峰说。通过不断调试,航煤烟点从22毫米提升至26毫米以上,银片腐蚀达0级以下,完全达到国际最高标准。

柴油团队同步攻关超低硫柴油。工程师高尚栋比喻:“柴油加氢装置像挑食的孩子,对原料和操作非常敏感。”团队通过控制反应温度、科学配比原料,最终使柴油运动黏度稳定在3.3平方毫米/秒以上,硫含量小于1毫克/千克。

今年以来,广东石化已累计出口各类产品200余万吨,远销澳大利亚、新加坡、日本、韩国、越南等十多个国家和地区,产品合格率达100%,赢得了国际客户的高度认可。

“炼”出来的纯度:芳烃突围战

在广东石化,芳烃联合装置如同一位追求极致的“大厨”,致力于将每份原料的价值发挥到极致。

从事芳烃行业30多年的工艺工程师宋洪波回忆,5年前初见260万吨规模装置时,心情复杂:“这是全球单套规模最大的芳烃装置之一,没有成熟经验可借鉴,可谓是名副其实的‘硬骨头’。”他和团队将“装置安稳长满优运行,多产高效芳烃产品”作为核心目标。他们将对二甲苯纯度视为“生命线”,通过优化吸附塔参数、调整旋转阀切换时间等措施,使产品纯度持续稳定在99.75%以上,远超国标,稳居行业前列。

团队还持续探索六大单元之间的负荷匹配,借助智能控制系统(IPC),优化加热炉和12台精馏塔回流比,显著降低无效物料循环。吸附塔循环量比设计值低10%以上,7台加热炉热效率均超过94%。

面对高负荷导致的杂质积累,宋洪波带领团队创新设计新增管线,成功解决轻污油排放难题,月减排近千吨,大幅降低装置损耗。目前装置综合能耗远低于行业标杆,持续领跑行业。

今年8月,通过进一步优化A8再蒸馏塔操作及调整加热炉燃料方式,能耗较7月再降1.4千克标油/吨。截至当前,对二甲苯纯度保持在99.75%以上,收率稳定在96%至97%之间。

“创”出来的新品:聚烯烃变形记

在广东石化,化工二部日常最常提及的就是“转产”。自投产以来,4套聚烯烃装置已完成转产230多次。员工笑称:“我们不是在转产,就是在准备转产的路上。”

新牌号开发同样是块“硬骨头”。今年9月,公司迎来“新品周”,三大新牌号在一周内试产成功。以奶制品包装料PE-HD5533B为例,团队全面考量市场需求与工艺可行性,通过微调指数与密度,精准切换氮气与添加剂系统,严密监控反应器温度、静电等参数,实现从DMDA-6200到PE-HD5533B的平稳过渡。该产品熔体强度高,加工稳定性优异,特别适合奶制品及饮料瓶生产,显著提升了附加值。

开发PP-HM0700薄壁注塑料时,团队通过优化试产方案、协调丙烯库存、提前采购添加剂,并借助APC系统预测氢碳比,大幅缩短调整时间。精准的粒料切仓与添加剂切换,有效减少了过渡料的产生。

截至目前,公司已成功开发20个高效新材料产品,其中茂金属聚乙烯等3个牌号达国际先进水平,高密度管材专用料通过国家认证,多个膜料产品领先行业。新产品总量超170万吨,品种数量和产量位列中国石油炼化企业首位。

 
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